本文作者修复了一台双鹿BCD-182冰箱。故障现象是冷凝器热,蒸发器有点结霜,冰柜不冻,没有制冷剂流动声,制冷效果差,但压缩机启动运行正常。初步确定原因是制冷系统不良,估计是制冷剂泄漏或制冷系统脏堵。
一、维护流程
1.首先,制冷剂从压缩机充液管排出,发现制冷剂的量很少,泄漏的可能性很大。用气焊去掉加注管的头部,换上新的加注管,修理阀门,加入1.2兆帕干燥氮气试压,用肥皂水检查。发现干式过滤器冷凝器附近有泄漏。释放氮气进行补焊,松开进气管,启动压缩机,空气从进气管排出。说明系统没有堵塞,加入制冷剂,重新焊接进气管,干燥抽真空,启动压缩机正常运行。噪音和震动都很小,电流只有0.2。但此时入口压力接近真空,冷凝器不热,蒸发器不结霜,没有流水声,说明制冷剂没有循环,因为脏堵已经消除,压缩机没有过载。所以推测添加制冷剂的工具不好,压力表有问题。制冷剂没有精确的制冷系统。
2.检查所有连接管,用聚四氟乙烯逐个密封,干燥并抽真空,加入制冷剂启动压缩机。发现噪声和振动都很大。电流达到1 .1,入口压力0.2Mpa,冷凝器不热,蒸发器不结霜。停机检查后,假设系统被阻塞。制冷剂从充液管中释放,过滤器已准备好移除。着急了,干过滤器直接气焊焊接,导致爆炸(吓人,是R12,但是管道爆炸快),说明系统堵塞。
3.更换一些干式过滤器和毛细管后,压力泄漏试验正常,再次干燥真空,加入制冷剂启动压缩机。发现其运转、噪音、振动正常。当电流为0 .7,进气压力为0 .05Mpa时,冷凝器发热,蒸发器结霜。并且有液体流动的声音,冰盒迅速结冰,冰箱制冷恢复正常。
第二,寻找判断错误的原因
刚开始只有泄漏,但在补焊加热过程中,旧干式过滤器的分子筛可能会被压碎沉积,加热后管道内壁的污垢可能会脱落沉积。在这个过程中,由于大瓶子的制冷剂口向下,瓶子里的铁锈随着制冷剂进入系统,使其严重堵塞。运行后,由于系统堵塞,所有制冷剂被压入高压侧。低压侧变成真空。压缩机几乎不能工作,但普遍认为脏堵会导致过载,从而导致误判。第二次检修时,只有低压侧抽真空,大量制冷剂仍堆积在高压侧,必然导致严重过载。
制冷设备的维护在理论上并不复杂,但在实践中要考虑误判、误操作、管路密封维护、仪表错误、冰箱老化程序、综合故障、故障转移等因素。维修制冷系统时,无论是什么故障,最好都要重新清洗系统,更新干燥过滤器。拆下干燥过滤器时,注意先切断毛细管,然后用配套的锉刀打开另一端以释放制冷剂。严禁气焊直接熔化干燥过滤器。操作气焊时,必须戴防护眼镜。一是防止制冷剂喷洒,二是防止制冷剂和流量高温产生的盐酸伤害眼睛。添加制冷剂时,最好在钢瓶出口处添加干式过滤器。只要遵循以上原则,就可以快速查找并排除故障。